【CHRIST凍干機(jī)維修服務(wù)】CHRIST凍干機(jī)升溫故障
由于凍干制品對設(shè)備性能狀況依賴程度較高,在凍干過程中如何快速有效地解決故障,是保證生產(chǎn)連續(xù)性和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。以下列舉揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司凍書粉針車間使用德國Christ進(jìn)口凍干機(jī)以來,在冷凍干燥階段出現(xiàn)的4個(gè)典型的德國Christ凍干機(jī)主要由凍干箱、冷阱、真空系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、硅油循環(huán)系統(tǒng)、氣動(dòng)液壓系統(tǒng)、在線清洗系統(tǒng)、在線滅菌系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng)等部分組成。
藥品的凍干工藝流程為:首先,對凍干箱進(jìn)行在線清洗、在線滅菌,板層、入叫必淚口;沖公活率檢測(包括壓塞波紋管、系統(tǒng)的漏率檢測),合格后方可進(jìn)箱,然后對產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)凍、一次升華干燥、二次升華干燥,通過壓力升高試驗(yàn)判定制品是否完全干燥,充氣出料。
1Christ凍干機(jī)-預(yù)凍至升華階段的真空
故障
1.1故障現(xiàn)象
在生產(chǎn)過程中,預(yù)凍結(jié)束后手動(dòng)對冷阱降溫至一40℃,開啟真空泵抽真空至設(shè)定值,打開真空控制時(shí),發(fā)現(xiàn)LED操作屏顯示的流程圖上FV7、FV4、FV25、FV29(如圖1所示)
氣動(dòng)閥門未開啟,無法對凍干箱進(jìn)行真空調(diào)節(jié),而正常狀態(tài)下開啟真空控制按鈕時(shí)以上閥門同時(shí)開啟。
1.2故障分析
首先,檢查FV7、FV4、FV25、FV29氣動(dòng)閥門是否損壞,手動(dòng)開啟各氣動(dòng)閥后均正常動(dòng)作,可排除閥門自身的故障。通過分析初步判斷控制系統(tǒng)沒有滿足閥門開啟的條件,或者是某一個(gè)閥門開啟的邏輯條件沒有滿足而導(dǎo)致一串的氣動(dòng)閥門沒開啟。打開PLC的編輯器對控制系統(tǒng)的梯形圖進(jìn)行查看,搜索到每一個(gè)閥門的標(biāo)志位置,并對其開啟的邏輯條件逐一檢查。然后,通過開啟和關(guān)閉一次真空控制按鈕來確認(rèn)閥門標(biāo)志位的梯形圖線路是否有信號(hào),觀察發(fā)現(xiàn)FV7、FV4、FV25這3個(gè)閥門在真空控制開啟與關(guān)閉時(shí)沒有輸入信號(hào),在對FV29檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)真空控制開啟時(shí)24V電信號(hào)走到FV29閥門開啟的標(biāo)志位時(shí)突然斷開了,由此判斷FV29的信號(hào)斷開而導(dǎo)文一串的氣動(dòng)閥門沒有動(dòng)作,凍干過程不能正常進(jìn)行。
1.3解決措施
打開電氣控制箱,找到控制FV29的先導(dǎo)電磁閥,用手觸摸電磁閥閥體感覺發(fā)熱,電磁閥線圈異常熱,經(jīng)檢測后發(fā)現(xiàn)電磁閥已損壞。關(guān)閉壓縮空氣取下電磁閥,更換新的電磁閥,連接好線路,開啟壓縮空氣,經(jīng)試車運(yùn)行,機(jī)組運(yùn)行正常。
2 Christ凍干機(jī)--一次升華階段的升溫故障
2.1故障現(xiàn)象
在升華干燥過程中,設(shè)定板層溫度為-25℃,此時(shí)凍干機(jī)由-45℃升溫至-25℃,開始按凍干曲線設(shè)定值升溫,當(dāng)升到-30℃左右時(shí),升溫變得很緩慢,并在30℃左右跳動(dòng),而正常升溫速度在1℃/min,升至25℃大概需要20min,而在一30℃時(shí)板層溫度停止升高。
2.2故障分析
首先,判斷硅油溫度探頭是否損壞,更換校驗(yàn)合格的硅油溫度探頭后看板層溫度有沒有變化,這樣可排除硅油溫度探頭的故障。其次,分析是否電加熱器故障,用萬用表檢測電加熱器的電壓、電阻值顯示均正常,可判定電加熱器無故障。再次,判斷是否為制冷效果不好引起,檢查單機(jī)雙級壓縮機(jī)運(yùn)行正常,冷阱制冷電磁閥閥體及DANFOSS熱力膨脹閥結(jié)箱情況良好,觸摸電磁閥感覺發(fā)熱,亦屬正常。后檢查板層制冷回路,發(fā)現(xiàn)電磁閥閥體結(jié)霜,觸摸線圈感覺不熱,判定電磁閥閥體或閥芯組件故障。用萬用表檢測電磁閥的電阻值顯示正常,確認(rèn)電磁閥線圈完好,而在該階段凍干箱應(yīng)該升溫,電磁閥閥體不應(yīng)結(jié)霜,由此判定,電磁閥閥體出現(xiàn)了制冷劑串液現(xiàn)象,造成凍干箱板層升溫緩慢,達(dá)到一定溫度時(shí),升溫速度和降溫速度達(dá)到平衡,使凍干箱板層溫度不再上升,凍干過程不能正常進(jìn)行。
2.3解決措施
首先,對制冷系統(tǒng)進(jìn)行手動(dòng)收液,關(guān)閉壓縮機(jī),取下電磁閥線圍、電磁閥閥芯,發(fā)現(xiàn)閥芯的密封墊片損壞(如圖2所示),導(dǎo)致制冷劑出現(xiàn)串液現(xiàn)象。更換一新的閥芯墊片,安裝電磁閥。然后用一臺(tái)小型真空泵對制冷系統(tǒng)進(jìn)行抽真空,壓縮機(jī)試機(jī),對制冷系統(tǒng)檢漏,機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
3 Christ凍干機(jī)-二次升華階段的真空故障
3.1故障現(xiàn)象
程序進(jìn)入二次升華階段,板層溫度由0℃升溫至30℃,真空控制下限值為16Pa,上限值為19Pa,真空度預(yù)報(bào)警值為26Pa,真空度報(bào)警值為30Pa,在板層溫度升至20℃左右時(shí),升華量增加,凍干箱真空度達(dá)到32Pa,凍干機(jī)出現(xiàn)真空報(bào)警,系統(tǒng)自動(dòng)給板層降溫,凍干程序不能正常進(jìn)行。
3.2故障分析
此時(shí),板層溫度為20℃,真空度為32.5Pa,冷阱溫度為-45℃,凍干機(jī)自動(dòng)給板層降溫。首先,判斷凍干箱及其管道、閥門泄漏,關(guān)閉抽空閥、主閥凍干箱的真空度數(shù)值反而下降了零點(diǎn)幾帕,由此可以排除凍干箱及其管道、閥門泄漏的可能。其次,判斷制冷系統(tǒng)的降溫效果不良引起,無法在冷阱盤管捕冰,造成真空泵超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。檢查單機(jī)雙級壓縮機(jī)低壓吸氣壓力值為-0.7×10Pa、中壓值2.5×10Pa、高壓排氣值11.6×10°Pa,壓縮機(jī)、吸氣閥、氣液分離器、熱力膨脹閥結(jié)箱狀況良好,可排除冷凍效果不良的可能。當(dāng)檢查真空系統(tǒng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1#真空泵油面視鏡顯示真空泵油較為渾濁,對比觀察1#和2#真空泵的運(yùn)行狀況尤為明顯,可初步判斷真空泵內(nèi)部轉(zhuǎn)子組件故障,進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)1#真空泵內(nèi)部低壓級轉(zhuǎn)子的排氣閥擋板損壞(如圖3所示)。
3.3解決措施
更換真空泵低壓級轉(zhuǎn)子的排氣閥擋板。關(guān)閉真空泵,排盡真空泵油,用內(nèi)六角扳手卸下緊固螺釘,更換新的擋板。灌注適當(dāng)?shù)恼婵毡糜秃?,?jīng)試機(jī)運(yùn)行片刻,確認(rèn)泵組運(yùn)行正常,真空度緩慢降至26Pa,報(bào)警自動(dòng)解除,凍干程序繼續(xù)進(jìn)行。